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安徽德沃機(jī)械有限公司
ANHUI DEWO MACHINERY CO.,LTD
碳酸化分解正常生產(chǎn)開兩組連續(xù)化分解系統(tǒng),分解率根據(jù)鋁酸鈉成份的變化進(jìn)行調(diào)整,平均分解率控制在92%,為提高產(chǎn)品質(zhì)量增加了溶液分解析出時(shí)間,延長30分鐘。
問題的提出檢修與生產(chǎn)的矛盾隨著氧化鋁產(chǎn)量規(guī)模的不斷擴(kuò)大,原配置的二氧化碳輸送設(shè)備為6臺(tái)MLG-60螺桿壓縮機(jī)和1臺(tái)4BT壓縮機(jī),設(shè)備長期運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)檢修二氧化碳輸送設(shè)備時(shí),氫氧化鋁產(chǎn)量不同程度的受到一定影響,生產(chǎn)與檢修矛盾比較突出。二氧化碳輸送消耗電量占氧化鋁生產(chǎn)電耗的1256%;每噸氧化鋁輸送二氧化碳成本2421元。
管網(wǎng)配置情況6臺(tái)MLG-60螺桿壓縮機(jī)共同使用3條DN1200進(jìn)氣管道、排氣管道為DN1600輸送到分解系統(tǒng)。4BT壓縮機(jī)進(jìn)口一條DN600管道、出口為DN500管道。氣體輸送改造前流程如下:氣體輸送改造前流程3活塞式壓縮機(jī)的組成活塞式壓縮機(jī)共六大部分組成,即壓縮部分、支撐部分、傳動(dòng)部分、給油部分、冷卻部分、附屬部分。
傳動(dòng)部分是壓縮機(jī)的動(dòng)力源泉,電動(dòng)機(jī)將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,帶動(dòng)曲軸旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)連桿、十字頭,通過滑軌的控制,將曲拐的周轉(zhuǎn)改變?yōu)榛钊耐鶑?fù)運(yùn)動(dòng),從而完成壓縮機(jī)的吸氣、壓縮、排氣三個(gè)過程。
改進(jìn)方案(1)二氧化碳經(jīng)過洗滌塔冷卻降溫后,吸氣安裝一條DN600管道,排氣安裝一條DN400管道,直供2DK-103/8壓縮機(jī),減少管網(wǎng)對(duì)氣體的阻力損失,進(jìn)氣管道風(fēng)速控制在1254m/s;排氣管道風(fēng)速控制在278m/s;管道壓力損失就是二氧化碳?xì)怏w在管道中流動(dòng)的壓力損失,它等于沿程(摩擦)壓力損失pm=(1/4R)(2/2)L和局部壓力損失pm=(1/4R)(2/2)之和。
(2)風(fēng)包容積進(jìn)行擴(kuò)容改造,V根據(jù)理論計(jì)算為23m3,選用兩個(gè)12m3的風(fēng)包;每個(gè)風(fēng)包安裝一個(gè)DN50放水閥門,使積水容易排除,防止產(chǎn)生水-氣錘沖擊現(xiàn)象的發(fā)生。
改進(jìn)后應(yīng)注意的問題1、由于二氧化碳?xì)怏w凈化不徹底,部分雜質(zhì)進(jìn)入壓縮機(jī)內(nèi),止回閥(凡爾)清理檢修周期縮短,凡爾通風(fēng)間隙有待于改進(jìn)。二氧化碳?xì)怏w經(jīng)過冷卻后,由于氣體流速過快,部分冷卻水帶入后進(jìn)入壓縮機(jī),影響壓縮機(jī)的使用周期,氣體冷卻后,應(yīng)根據(jù)氣體用量、流速,設(shè)置汽水分離裝置,提高壓縮機(jī)的使用周期,降低檢修費(fèi)用。2、2個(gè)氣缸排氣連接管道,設(shè)計(jì)為兩進(jìn)一出,由于排氣溫度較高,與氣缸連接密封位置,容易泄露,檢修安裝時(shí)不方便。
結(jié)束語(1)通過改造2DK-103/8壓縮機(jī),緩解了生產(chǎn)與檢修的矛盾,為穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)創(chuàng)造了設(shè)備保障,螺桿輸送每km3二氧化碳消耗556kWh,2DK-103/8壓縮機(jī)輸送二氧化碳?xì)怏w消耗458kWh,每km3節(jié)約用電98kWh,年節(jié)約電量172萬kWh,節(jié)約價(jià)值為088萬元。(2)適當(dāng)提高輸送氣體中二氧化碳濃度,降低輸送氣量也是降低輸送成本費(fèi)用的有效途徑之一。
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